Pemex podría estar enfrentando su peor crisis en temas de exploración y perforación de pozos
Según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos apenas cumple con el 6% del programa anual en perforación de pozos exploratorios
- En 2014 llegó al 31% del programa exploratorio
- De 2011 al 2015, el presupuesto para estas actividades creció 18%
Petróleos Mexicanos (Pemex) está inmerso en una dinámica lenta en temas de exploración y explotación de pozos, ya que en lo que va del año, solamente ha logrado la perforación de tres pozos exploratorios y la terminación de ocho más, esto según el reporte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) al mes de abril.
Estas cifras apenas representan el 6% del cumplimiento del programa anual en perforación y 16% de cumplimiento en la terminación de pozos, lo que es una de las peores rachas de esta empresa paraestatal en este rubro.
Aunado a esto, el año pasado concluyó con un cumplimiento del programa de 31% en la perforación de pozos nuevos y de 35% en la terminación de pozos para su análisis.
Esto dio como resultado que el éxito comercial de la exploración de Pemex en el 2014 se situó apenas en 33%, el más bajo del que tiene registro la CNH, desde el 2007.
De los pozos perforados hasta el último reporte del 2015, sólo uno de los tres había sido programado, mientras que de los pozos terminados, uno de ellos resultó productor de gas húmedo y tres productores comerciales de aceite y gas, según datos de Pemex.
La mala noticia vino cuando la empresa informó que “dos fueron improductivos y dos productores no comerciales, y todos los pozos exitosos se ubicaron en aguas territoriales del golfo de México, aunque la actividad exploratoria incluyó campos terrestres”.
Del 2011 al 2015 el gasto destinado a actividades exploratorias se ha incrementado 18%, según la Secretaría de Hacienda, mientras que el índice de éxito comercial en los pozos cayó de 48% a 33% del 2011 al 2014.
El presupuesto de 2015 destinado a exploraciones para descubrir yacimientos de hidrocarburos es de 43,606 millones de pesos, menos de 10% del presupuesto para Pemex Exploración y Producción (PEP).
“El recorte de 62,000 millones de pesos que sufrió la empresa este año ha postergado proyectos no arrancados para Exploración y Producción”, detalló en su momento Gustavo Hernández, entonces director general de PEP.
Una buena noticia ante este descenso de productividad, es que la semana pasada Pemex anunció el hallazgo de cuatro campos petroleros cuya producción pico, que se alcanzará en tres años, podrá aportar 200,000 barriles diarios, equivalente a 9% de la producción actual del total nacional.
“Desde el 2010 existían nociones de la existencia de estos recursos, pero fue hasta que se logró su certificación en reservas totales, de 350 millones de barriles de petróleo crudo equivalente —0.8%de las reservas totales certificadas hasta el 1 de enero de 2014— que se realizó el anuncio del descubrimiento”, señaló Guillermo García Alcocer, director general de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.
Pemex anunció el hallazgo de cuatro campos petroleros cuya producción podrá aportar 200,000 barriles diarios
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ACCIDENTES RECIENTES EN PLATAFORMAS
La plataforma Akal-H, ubicada en la llamada Sonda de Campeche, tuvo una fuga de gas y aceite el 22 de junio en un incidente que no dejó lesionados. La estatal reportó el incendio y cuatro embarcaciones contra incendio sofocaron el fuego.
Por este incidente, Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo una afectación de 5,000 barriles diarios durante tres días, por el incendio provocado por una fuga de gas en la plataforma Akal-H de la Sonda de Campeche, volumen que equivale a 0.2% de su extracción diaria.
“La afectación fue mínima: la producción diferida es de 5,000 barriles por día (bpd) por tres días, en total son 15,000 barriles”, dijo un portavoz de la empresa.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que “el incendio fue sofocado por completo una hora y 15 minutos después de su inicio, mientras que el derrame de hidrocarburos se controló casi tres horas después”
También informó que se llevan a cabo labores de enfriamiento en la zona del separador remoto a fin de iniciar el proceso de inspección para evaluar las condiciones de la instalación.
La ASEA iniciará la inspección directa con un sobrevuelo para recopilar evidencias documentales y físicas de las causas y daños producidos por el incidente, un hecho que nuevamente pone en tela de juicio las condiciones de seguridad con las que opera Pemex en sus plataformas.
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